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污泥由于含水率偏高、顆粒細(xì)小而孔隙度差,很難自身發(fā)酵,必須要添加輔料調(diào)節(jié)上堆料含水率和堆體結(jié)構(gòu),而堆體結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣直接影響氧氣的供應(yīng)和傳輸過程。本文通過不同調(diào)理劑配比進(jìn)行發(fā)酵試驗,分析了在發(fā)酵過程中脫水效果及有機(jī)質(zhì)降解效率,并對單位質(zhì)量污泥處理成本進(jìn)行了核算,以探尋經(jīng)濟(jì)較優(yōu)的返料比例,為堆肥廠的生產(chǎn)提供技術(shù)參考。
試驗在秦皇島市某污泥處理廠進(jìn)行。該廠采用智能控制高溫好氧生物發(fā)酵工藝對污泥進(jìn)行生物干化處理,污泥處理能力為200 t/d,設(shè)計發(fā)酵周期為20d。污泥含水率為83%,采用鋸末和返料作為堆肥調(diào)理劑,污泥、返料和鋸末經(jīng)混料機(jī)混合后上堆。試驗共進(jìn)行4個處理,下表為各物料含水率及各處理的物料配比。
本次好氧發(fā)酵工程堆肥周期為16d,各處理的溫度變化趨勢如下圖所示,堆體均經(jīng)歷了快速升溫、高溫持續(xù)和緩慢降溫等階段。
上堆料污泥返料比例為1∶0.32、含水率為60%左右時,堆體干化和有機(jī)物降解效率較高,污泥處理成本基本控制在90元/t濕污泥以內(nèi)。適當(dāng)提高返料比例,調(diào)節(jié)上堆料含水率至62%左右,可有效減少鋸末用量,降低發(fā)酵成本,且對脫水效果影響不大。
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